又一次悲剧的试飞
由 动力老男孩 发表于 2012/05/05 16:18:35在闲置了一个多月之后,今天又进行了一次试飞。首先说说最近的修改:
1. 把电机控制的频率改到了400Hz,之前是50Hz;
2. 把螺丝固定的Arduino板子改成4个弹簧支撑,用来减少电机高频振动对传感器的影响;
3. 顺便把45度安装的X型改成了垂直安装的十型,作用不大,节省一点代码和减少可能出[......]
在闲置了一个多月之后,今天又进行了一次试飞。首先说说最近的修改:
1. 把电机控制的频率改到了400Hz,之前是50Hz;
2. 把螺丝固定的Arduino板子改成4个弹簧支撑,用来减少电机高频振动对传感器的影响;
3. 顺便把45度安装的X型改成了垂直安装的十型,作用不大,节省一点代码和减少可能出[......]
上周做了个关于Servo库控制电机的小实验,经验证可以把PWM的频率提高到400Hz左右。于是一阵高兴,迅速改好代码,准备周末试飞。
本来计划先做分解实验,拴上绳子一步步测试之后再去试飞。结果星期六刮大风耽误一天,星期天头脑一热,没测试直接去飞了。结果飞机变成炮弹,眼皮还没眨完一下,就已经撞毁在墙壁[......]
之前有很多朋友问过我,为什么不用Arduino自带的Servo库来控制电机。我在动手做四轴之前,其实也大概看了下Servo库的说明,当时看到
servo.write(angle) 这个函数,其中angle(int)是角度,取值范围是0 到 180
我想当然的认为,这个servo库最多也就是180级的[......]
最近收到了好多朋友的帮助,在此表示感谢。wnq同学送了很多好东西,并且帮我挑选了一款好用的航模专用遥控器,终于让我下定决定再重新做一个新的四轴。很多快递都还在路上,这几天继续研究老四轴的问题。
今天有位年仅14岁的年轻朋友ENIAC留了言:“对于我开始的商品电调,由于里面自带的 PID 控制器。严重[......]
应SSS_SXS建议,把目前的代码贴出来供大家分析。其中注释有点乱,有英文有中文,凑合看吧。
【特别感谢】有一位非常热心的朋友wnq送了我几套木质机架,还有一套CACM的飞控+GPS模块。所以最近正在计划重新用成品飞控搭一套四轴找找感觉。原来的四轴暂时不打算拆,正在淘宝各种散件和遥控器。另外电机轴也[......]
最近制作四轴飞行器陷入困境,用手抓住它左右摇晃,能够感受到螺旋桨明显的阻力。但是PID参数调节的结果,要么就是飞行器剧烈摇摆失控,要么就是起飞后向一侧斜飞,很难达到一个较为稳定的状态。
应朋友们的建议,先陆陆续续写一些攻略和步骤。一来可以相当于做好笔记,二来也可以请大家帮忙查找原因,出谋划策。
前面[......]
之前控制电调的PWM频率是50Hz,怀疑可能是这个频率较低,所以导致了四轴飞行器无法平衡。今天特地做了一个小实验,用两个参数:
一个调节油门,用0~200控制油门的高低;
一个调节频率,计划从50Hz实验到450Hz。
我使用的电调是天行者SKYWALKER 20A无刷电调。在实验中差点发生危险,当[......]
上次说到减小重力传感器的读数权重,得到了比较好的角度波形图。充满希望的去试飞了一次,结果还是非常不稳定。
正好这两周很忙,这件事情就被搁置了,正好有时间仔细的回想思考问题。
这次又发现了一个潜在的可能原因,就是控制电调(电子调速器)的PWM频率。当时看说明书,提到电调需要工作在50Hz的PWM条件下[......]
有不少朋友曾经问我该买哪个版本的NXT,以及不够的零件怎么补,这里统一回答一下。
以很多人关注的大圆盘齿轮为例,我的9797套装里有这个零件,可以在下面这个页面查看9797的明细表:
http://peeron.com/inv/sets/9797
注意URL最后面的9797可以改成你所知的其他套装编[......]
之前对加速度传感器读数震荡早有耳闻,但是一直没有真正在电机启动状态下记录读数。今天春节的慵懒综合症差不多过去了,做了一个小实验,对加速度传感器做一个简单的评估。
实验条件是从上方吊起四轴飞行器,操作顺序为:
1. 接通电源,记录读数
2. 启动电机功率到40(80~100为起飞功率),飞行器无摆动
[......]